針對翻車機編碼器信號受干擾而導(dǎo)致設(shè)備故障率高,影響翻車機工作這一問題,制定方案并進行多項創(chuàng)新改造,不僅降低了設(shè)備故障率,大大提高了生產(chǎn)效率?! ¢L期以來,翻車機因編碼器信號受干擾導(dǎo)致不能全自動運行,需要手動操作完成作業(yè)過程,
每次翻卸車輛都不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)中途中斷作業(yè)的問題,且多次從設(shè)備廠家請來專業(yè)技術(shù)人員,都未徹底解決。于是,運用段組織技術(shù)骨干進行攻關(guān),制訂對策方案,經(jīng)多次實踐,大膽創(chuàng)新,他們通過制作增加新的接地極,將強電接地和編碼器的抗干擾接地有效地分離;用塑料管代替專用聯(lián)軸器,制作尼龍螺栓代替金屬螺栓,從編碼器位置徹底隔離強弱電接地線;縮短信號線路,降低電阻和電抗,減小編碼器信號衰減;變更抗干擾濾波電容;重新分離布置配電室內(nèi)地溝電纜,避免強弱電纜、交直流電纜交叉混雜的問題;改變編碼器型號,解決編碼器發(fā)生故障后短時間內(nèi)無法找到原裝型號備件問題。
這六項重點的創(chuàng)新嘗試,終于穩(wěn)定了編碼器數(shù)據(jù),使翻車機全自動運行得到可靠地控制,徹底解決了這一難題。